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自20世纪80年代以来,我国黃淮地区深厚松散层中相继有100多个立井井筒发生了井壁破裂灾害,严重威胁矿井安全生产。研究表明,导致井筒破损的原因大致可分为以下4种:①因松散层底部含水层疏水固结沉降导致的井壁受竖向附加力作用发生近水平受压破坏[1-4];②冻结法凿井过程中因冻结压力致使井壁出现压剪破裂[5-6];③施工井筒连接硐室群引起围岩多次扰动波及马头门上下段井壁破损[7-8];④非对称开采导致井筒偏斜等。其中,以第一种井筒破坏最为常见。井筒破坏修复方案取决于井筒破坏机理。对此,国内有关学者和工程技术人员在深入研究不同井筒破坏机理与大量工程实践基础上,提出了多种井壁破裂修复技术和方法[9-13],如开切井筒卸压槽法、地面注浆加固井筒周围松散层法等。工程实践表明,开切井筒卸压槽法可有效释放、衰减井壁承受的竖向附加力,是目前修复因底部含水层疏水固结沉降引发井壁破裂的最常用的方法。地面注浆加固井筒周围松散层法,旨在通过注浆封堵井筒周边含水地层的水力通道、加固地层,实现对井筒的修复与保护。由于井筒穿越松散层各土层的可注性多变,且邻近既有井筒,因此采用该法最大的困难是在确保邻近既有井筒安全的前提下,科学制定注浆方案和确定注浆参数。在地面注浆修复立井井筒研究方面,文献[14-15]阐述了地面注浆法治理井壁破裂的机制,地面注浆加固井筒后,作用在井壁上的垂直荷载减少,井壁的竖直附加力得到了有效的缓释和抑制,并结合工程监测应变数据对治理效果进行了分析;付厚利[16]结合工程实际对厚表土层地面注浆加固过程中井壁的受力特点进行分析,提出了深厚表土层井壁外注浆加固工程的井壁安全保证核心技术;杨秀竹等[17]基于广义达西定律及球形扩散理论模型,推导出幂律型浆液在砂土中进行渗透注浆时有效扩散半径计算公式;李哲等[18]依据活塞式驱替注浆渗流的数学模型,推导出高压注浆过程中浆体区和原水体区的压力分布,以及停止注浆后井底压力消退情况,并通过现场试验建立了注浆井底压力和水灰比的经验关系;葛晓光等[19]通过对孔隙含水层中的稀水泥浆液运动条件作简化处理,得到考虑含水层纵向扩展的浆液孔隙压强基本方程;刘全林等[9]和程桦等[10]借助于弹塑性理论对立井井筒壁后土层注浆加固机制及注浆参数进行了研究,推导了注浆压力、注浆量和注浆孔距的计算公式。现有资料表明,虽然采用地面注浆修复井筒已有山东兴隆庄矿[20-21]、中煤新集板集矿[7-8]等成功工程案例,但均因邻近既有井筒,其注浆参数和施工工艺的确定还有待进一步研究解决。笔者以地面注浆地层治理巨野矿区郭屯煤矿井筒偏斜工程为背景,在深入分析井筒穿越地层水文与工程地质条件的基础上,针对井筒偏斜变形及邻近既有偏斜井筒时地面高压注浆治理方案特点,通过前期钻孔注浆试验得到了厚松散层高压注浆技术参数,研发了“注-泄”联合间歇注浆加固技术,确保了郭屯煤矿厚松散层偏斜井筒地面高压注浆治理工程安全高效完成。
郭屯煤矿位于巨野煤田中北部,为第四系覆盖的全隐伏式井田,上覆530~580 m巨厚新生界松散层,煤矿设计生产能力2.4 Mt/a,工厂内主、副风井直径分别为5.0、6.5、5.5 m,井深853.0、882.0、773.0 m,检查孔揭露的地层自下而上分为奥陶系、石炭系、二叠系、新近系和第四系,区域内含煤地层主要赋存于二叠系山西组和石炭-二叠系太原组。矿区东起田桥断层,西界为煤系地层隐伏露头,总体为向东倾斜的单斜构造,地层倾角5°~10°,平均6°。区域内新生界含水层自上而下可分为3个含水层(组)和2个隔水层(组),其主井井筒穿过表土地层主要含、隔水层见表1。
表1 主井井筒穿过表土地层及其主要含、隔水层
Table 1 Main shaft passes through surface soil layer and its main aquifer and aquiclude
地层含、隔水层地层厚度/m含、隔水层底板深度/m含、隔水层厚度/m第四系一含一隔138.4585.6045.75136.1045.70上第三系二含二隔三含447.85333.6074.70542.00149.86587.4037.00
第三含水层也称“底含”,为新近系最下部地层,其厚度为35~120 m,整个矿区内自东北至西南部均发育较厚的底部含水层,东南和西北两侧相对较薄(图1)。由于下部无隔水层,故直接覆盖于基岩面上部,其下部基岩风氧化带裂隙发育,因此底含与下部基岩含水层之间具有一定水力联系,极易受采动影响而发生疏水固结。
图1 郭屯煤矿表土层底部含水层厚度
Fig.1 Bottom aquifer thickness of loose layer in Guotun Coal Mine
由郭屯煤矿矿井涌水量统计资料可知,该矿矿井涌水量从建井初期50~60 m3/h 增加至开采后500~600 m3/h,水量增加了10倍。底部含水层在建井前水位为-6.35 m,生产后,水位急剧下降,截至2017年底已下降至-203.45 m。此外,在2009年巷道顶板冒落事故中,5 a时间内连续出水1 300万 m3,出水水体为混合水样,且含有松散层底部含水层水。
郭屯煤矿自2009年投产以来,由于长期的采煤活动和地下水位变化,工业广场地表出现较大沉降和水平位移,于2015年左右发现:该矿主、副、风3个井筒原预设的竖向可缩性接头发生压缩变形,井筒罐道梁发生竖向弯曲,经测量,3个井筒均在松散层地层段向北、向西产生不同程度的偏斜。其中,主井井口向北的最大偏斜量为30 mm,向西的最大偏斜量为348 mm;副井井口向北的最大偏斜量为104 mm;风井暂无测斜数据,但受偏斜影响,井筒内梯子间观测到多处损坏,可伸缩井壁变形、混凝土脱落、钢筋露出等现象。研究分析认为,郭屯矿主、副、风井筒出现的竖向压缩变形与破损是由于地层非均匀疏水固结沉降产生的竖向附加力与水平环向附加力共同作用所致;井筒出现偏斜的原因可能是在巨厚松散层薄基岩特殊地质条件下,非对称开采引起的井筒周边地层不均匀沉降所致。
鉴于国内外关于巨厚松散层注浆相关理论少有研究,且无类似工程案例可供参考,加之郭屯煤矿地面注浆时存在因注浆压力过大导致邻近井筒破坏的较大风险,因此,合理选择注浆压力及注浆量对避免井筒破坏,确保煤矿安全生产具有重要意义。为此,先期开展了巨厚松散地层注浆现场试验,为科学制定注浆方案提供可靠技术参数与依据。
为全面获得主、副、风三井筒地层注浆技术参数,共施工8个孔,其中主井井筒2个,副井井筒2个,风井井筒3个,风检3验证孔1个,7个试验孔在不同的层位共完成11次不同压水水头的压水试验,6次注浆试验,各孔其平面位置如图2所示。
图2 试验孔平面位置
Fig.2 Plane position of test hole
风检3孔5个层段的最大压水水头的单位吸水率见表2。由表2和图3可知:各段地层吸水量随压力增大而增大,基本呈正比关系;地层的透水率随深度的增加而减小,松散层上部层段压水吕荣值5.39 Lu,松散层下部层段压水吕荣值1.36 Lu。
表2 风检3孔各层段压水试验结果
Table 2 Test results of water pressure in each layer of No.3 check hole in ventilation shaft
层段起止深度/m受注点压力/MPa压入流量/(L·min-1)透水率/Lu1540.46~574.9011.75281.671.362430.33~462.4310.62296.001.533332.27~364.278.64310.671.944247.34~282.006.82406.002.935175.05~196.114.76306.335.39
图3 风检3孔受注点压力与压入水量关系
Fig.3 Relation between pressure and amount of water at
injected point of No. 3 check hole in ventilation shaft
由国内相关注浆工程实践可知,透水率在3或5 Lu以上的地层,可注性较好;透水率1~3(或5)Lu之间的地层,可注性一般;透水率小于1 Lu的地层,可注性较差。郭屯煤矿井筒深部地层的透水率(吕荣值)小于2 Lu,可知地层的可注性一般。
风检3孔注浆试验结果见表3和表4,经过分析可知:
表3 风检3孔各层段注浆试验结果
Table 3 Grouting test results in each layer of No. 3 check hole in ventilation shaft
层段受注点压力/MPa注入流量/(L·min-1)受注点压力和静水压力比111.82~13.92125.02.1~2.428.73~13.40145.81.9~2.937.18~9.99159.72.0~2.744.89~6.69157.01.7~2.454.24~4.80161.52.2~2.4
表4 相同压力下压水流量与注浆流量对比
Table 4 Comparison of pressure water flow and grouting flow under same pressure
层段试验类型受注点压力/MPa压入量/(L·min-1)压水流量与注浆流量比1压水试验11.74281.7注浆试验11.82126.72.22压水试验10.62296.0注浆试验10.75149.72.03压水试验8.64310.7注浆试验8.68173.31.84压水试验6.82406.0注浆试验6.69200.52.05压水试验4.66306.3注浆试验4.64169.21.8
1)当注浆压力达到静水压力的2.0~2.5倍时,水泥浆可顺利注入。
2)松散层深度越深,地层的单位吸浆量越小,单位吸浆量由上部的161.5 L/min下降至底部的125.0 L/min。
3)各注浆段同一受注点近似相同压力下,压水试验流量与注浆流量最小为1.8,最大为2.2,平均2.0。
结合试验孔取得成果,注浆压力设计为:受注点压力控制在静水压力的2.0~2.5倍(按地面0为静水位计算),上部第7段取低值,同时注浆压力根据监测情况可适时调整。
郭屯煤矿井筒地面注浆是基于井筒修复的特殊注浆,不同于一般的立井井筒地面预注浆,不能简单套用规范标准和采用传统地面预注浆经验,更多地需要在确定注浆原则的基础上,进行动态注浆过程监测,分析水文地质及地层变化情况。
基于对郭屯煤矿主、副、风井井筒竖向变形与偏斜致因分析,经多次专家论证,决定采用地面地层注浆方法治理该矿井筒偏斜,并提出以下方案设计原则:①井筒周边同时布设注浆孔和泄压孔,以确保邻近既有井筒安全,不影响矿井安全正常生产;②重点注浆加固松散层含水层,以抑制井筒偏斜,衰减底部含水层疏水固结速率及固结变形量;③将主井井筒与风井井筒作为一个整体单元,副井井筒作为一个独立单元来考虑,兼顾2个单元之间的相互影响;④松散层注浆段采用高压渗透压密注浆。
1)注浆钻孔圈径的确定。根据检查孔压水试验、注浆试验、试验孔取样室内试验及取得的各项成果资料分析,松散层不均匀系数最小为2.80,最大为20,影响半径最大为20 m,基于以上考虑,同时确保井筒安全,故本次注浆孔(外圈孔)布孔圈径以井筒中心为圆心,半径为30 m的圆周上(视现场井筒周围建筑物情况进行合理调整),泄压孔(内圈孔)布孔圈径以井筒中心为圆心,半径16 m的圆周上(在冻结孔布孔圈径外3 m左右)。注浆孔与泄压孔插花布置。
2)注浆钻孔间距及数量。根据注浆试验取得的参数,在一定压力和注浆量情况下,受注地层注浆扩散半径为8 m左右;本次注浆工程注浆扩散半径按8 m进行设计,为保证注浆效果,钻孔注浆时要重叠一部分,故本次钻孔设计孔间距为14 m左右。主井井筒地面注浆钻孔布置:注浆孔(外圈孔)11个,孔间距13.84 m;泄压孔(内圈孔)7个(包括主1、主检孔),孔间距9.81~15.00 m(图4)。风井井筒地面注浆钻孔布置:注浆孔(外圈孔)11个,孔间距13.84 m;泄压孔(内圈孔)7个(包括风检2孔),孔间距10.534~15.00 m(图4)。副井井筒地面注浆钻孔布置:注浆孔(外圈孔)14个,孔间距13.35 m;泄压孔(内圈孔)8个(包括副检孔、副1孔),孔间距10.00~13.02 m(图5)。
图4 主-风井注浆钻孔布置
Fig.4 Layout for grouting holes in main shaft and wind shaft
图5 副井注浆钻孔布置
Fig.5 Layout of grouting hole in auxiliary shaft
注浆段划分以隔水层(黏土层)为控制层位,以砂层为主,砂层和黏土层互层较多的层段作为注浆段,一次注浆段高控制在25~50 m。
为保证底含注浆时浆液不窜入基岩风化带,预留4 m左右的保护层,故本次注浆孔(外圈孔)注浆深度为基岩界面深度之上4 m左右,泄压孔(内圈孔)深度位为揭露基岩界面停钻,各井筒周边注浆钻孔深度见表5。
表5 郭屯矿主副风井注浆钻孔深度
Table 5 Depth of grouting drilling in auxiliary air shaft of the Guotun Coal Mine
井筒钻孔类型深度/m主井注浆孔576.00泄压孔580.00副井注浆孔577.00泄压孔583.00风井注浆孔567.00泄压孔571.00
对于新生界松散地层注浆时常需要分段分层进行,单个钻孔进行多层段注浆时,目前常规有2种方式:①多层套管分段注浆方式。第1层套管下到注浆段上部,用纯水泥浆固管,紧接着钻穿目的层段进行注浆,然后再继续向下钻进,再下小套管,对下一目的层段进行注浆。②射孔或割管注浆方式。全孔下置套管(实管),用纯水泥浆固管(把套管与井壁之间环状间隙进行全封闭),然后在套管内对注浆目的层段分别进行爆破射孔或割管形成注浆通道再进行注浆。以上2种情况操作时间长,所产生的费用巨大,技术难度也大,安全性也相应降低。因此,为提高巨厚冲积层单井多层段注浆的效率和安全性,研制了巨厚冲积层单井多层段注浆新型套管,钻孔结构如下:
图6 钻孔结构示意
Fig.6 Schematic of drilling structure
由于施工场地的限制,本次钻探施工采用直孔钻进和定向斜孔钻进施工,钻孔偏斜率不大于0.5%,且各段钻孔在相同的注浆深度内呈相对均匀分布。根据郭屯煤矿地层分布特征,厚松散层注浆钻孔全孔孔径190 mm,下ø139.7×6.2 mm无缝钢管,注浆段为花管,非注浆段为实管。
根据郭屯煤矿工业广场主、副、风3个井筒空间分布特征及其生产功能,为服从于综合治理的整体方案,经讨论,将主井井筒与风井井筒作为一个单元来考虑,副井单独作为一个单元进行科学布孔,设计外圈孔、内圈孔2类钻孔,外圈孔进行注浆,内圈孔进行泄压,一个注浆孔在注浆期间,至少有2个泄压孔进行注浆压力控制。
采用上行式分段对松散层主要含水层进行注浆,注浆方式采用上行式注浆:即将注浆孔钻至基岩界面以上4 m左右停钻,并对松散层底部含水层进行注浆,依次从下至上分段对松散层含水层进行注浆。
与建井期立井地面预注浆不同,邻近既有井筒周围注浆,其注浆压力的取值和控制是确保井筒安全的关键。根据厚松散层地面注浆现场试验及注浆治理原则,确定了每段注浆以多次定量注浆与控制压力注浆为主,各注浆段受注点压力为静水压力的2.0~2.5倍的注浆压力与注浆量控制方法。
郭屯煤矿主、副、风井井筒周围地面注浆前,已按照设计要求在井壁内布设光纤传感器,实时监测注浆期间井筒变形,进而确定井筒所受注浆压力。注浆孔注浆压力采用泄压孔和井壁光纤传感器进行双重控制,其各注浆段受注点初始压力为静水压力的2.0~2.5倍,当井壁井壁附加注浆受力达到井壁变形预警值或泄压孔孔口压力出水时,均停止注浆;根据现场试验资料,距离注浆孔21.26 m时,注浆压力基本完全损耗,充分考虑冻结钻孔及冻结对地层结构的破坏,冻结范围内地层对注浆压力损耗有可能不一样,注浆时泄压孔表头压力小于1 MPa。
注浆孔各注浆段以实验室和现场压水试验确定的有效孔隙率,按扩散半径8 m计算注浆量;各注浆孔400 m以下底部注浆段足量注浆,其他注浆段(特别是上部以及矿井生活用水取水层段)适量减小。因第1层、第2层、第3层为主要注浆段,故其设计注浆量取计算量的100%;400 m以上每层注浆量按计算量递减。
郭屯煤矿正式注浆工程自2017年8月14日开始施工,2019年6月20日完工,共完成54个钻孔的钻探施工,注浆孔37个,泄压孔22个(包括部分前期试验孔),其中主井井筒周边注浆孔12个,泄压孔7个;副井井筒周边注浆孔14个,泄压孔8个;风井井筒周边注浆孔11个,泄压孔7个,各钻孔平面位置如图4和图5所示。
设计钻探工程量30 971 m,实际钻探工程量31 026.8 m,完成钻探工程量100.2%。注浆孔严格按照“注-泄”联合间歇注浆加固技术进行注浆,整个注浆过程持续19个月,最终注浆工程量见表6。
表6 主、副、风井井筒注浆工程量
Table 6 Grouting quantities for main,auxiliary and air shafts
井筒注浆总量/m3设计注浆量/m3误差/%主井16 98010 960.0335.5副井18 27012 563.1731.2风井13 16712 013.468.7合计48 41735 536.6626.6
由表6实际注浆工程量可知,主、副、风井井筒各注浆层段总设计注浆量为48 417 m3,实际注浆量为35 536.66 m3,实际注浆量与设计注浆量误差控制在26.6%以内,与设计注浆量基本吻合。
3个井筒周边各注浆孔注浆过程中,邻近主、副、风3个井筒变形与应力监测系统监测数据低于黃色预警值,井筒均处于安全运行状态;井壁内未发现示踪剂、出浆等现象,说明通过注浆孔和泄压孔“注-泄”联合间歇注浆技术发挥了衰减注浆压力向井壁的传递作用,大幅降低了施工风险;通过井筒偏斜测量观测结果分析发现,2017年10月至2018年6月期间,主井井筒井口处的偏斜量北方向减小了12 mm,西方向减小了18 mm;副井井筒井口处北方向减小了13 mm,西方向减小了41 mm,井筒偏斜量减小,有回正的趋势;注浆后,主、副、风井井筒表土段井壁淋水明显减小,达到了预期效果。
1)与常规工程类比法相比,通过现场试验孔注水与注浆试验获取的注浆参数,可大幅提高注浆参数选取的科学性,确保注浆效果达到预期目标。
2)松散层同类地层透水率随深度的增加而减小。郭屯矿松散层上部层段压水吕荣值5.39 Lu,下部层段压水吕荣值1.36 Lu,属于可注性一般地层,当厚松散层地面高压注浆压力达到2.0~2.5倍的静水压力时,水泥浆可顺利注入拟加固地层;各注浆层位压水试验和注浆试验受注点压力相同的情况下,注浆流量是压水流量的一半。
3)研发的“注-泄”联合间歇注浆加固技术可大幅衰减高压地层注浆对邻近既有井筒传递的压力,确保井筒安全运行。郭屯煤矿3个井筒各注浆层段总设计注浆量为48 417 m3,实际注浆量为35 536.66 m3,实际注浆量与设计注浆量误差控制在26.6%以内,注浆后,主、副、风井井筒表土段井壁淋水明显减小,且有回正的趋势,可为今后类似条件工程应用了提供成功工程经验。
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